安踏自主研發(fā)的新一代智能MINI流水線正式開線

          2017-08-24 10:03:48 來源: 晉江新聞網(wǎng)

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          更少人工 更快制程 更高效率

          晉江新聞網(wǎng)8月23日訊 更少的人員、更快的制程、更高的效率,安踏自主研發(fā)的新一代智能MINI流水線正式開線。該流水線的成功投用,也意味著安踏制鞋設(shè)備將從外部采購逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)部自主研發(fā)。

          記者昨日在生產(chǎn)現(xiàn)場看到,首批操作MINI線的15名工人當(dāng)日共計完成制鞋1500雙,人均產(chǎn)量達(dá)100雙/天。相比之下,傳統(tǒng)生產(chǎn)線的50名工人在各自崗位上“埋頭苦干”,最終共完成制鞋2500雙,人均產(chǎn)量約為50雙/天。

          “這就是我們新一代智能MINI流水線的‘戰(zhàn)斗值’,分分鐘‘秒殺’傳統(tǒng)生產(chǎn)線。”安踏鞋業(yè)第三事業(yè)部廠長鄧華平自豪地說,傳統(tǒng)生產(chǎn)線成型一雙鞋子大約需要70-80分鐘,MINI流水線僅需30分鐘。

          據(jù)介紹,新一代智能MINI流水線,也稱MINI回旋式快速生產(chǎn)線,是安踏鞋業(yè)第三事業(yè)部研發(fā)團(tuán)隊的首個研發(fā)成果。

          2015年,為了開發(fā)出更切合安踏鞋業(yè)生產(chǎn)的流水線,該事業(yè)部獨立組建了一支由2名高級工程師和4名工程師助理組成的研發(fā)團(tuán)隊。深入生產(chǎn)一線不斷溝通,方案不斷調(diào)整……歷時近兩年,新一代MINI流水線終于成功投產(chǎn)。

          MINI流水線的投用,使得工人的作業(yè)效率明顯提升,產(chǎn)品品質(zhì)更加穩(wěn)定,工人工資也將得到提升,這讓首批操作MINI線的15名工人高興不已。“原先操作傳統(tǒng)生產(chǎn)線需手動入楦,一天下來手腕關(guān)節(jié)難免會疼痛?,F(xiàn)在采用自動入楦,不僅能降低工作強度,還提高了工作效率。”工人小潘告訴記者,按現(xiàn)在的工作效率,她每月工資有望提高30%,工作積極性更高了。

          除了效率的提高,MINI流水線還能大大節(jié)省空間。據(jù)介紹,該流水線整線長度從傳統(tǒng)線的63米縮短到了9.35米。

          目前,新一代MINI流水線已經(jīng)獲得實用新型專利,發(fā)明專利正在申報中。接下來,安踏內(nèi)部制鞋工廠及外部代工廠都將共享該研發(fā)成果。

          作為該研發(fā)團(tuán)隊的主要成員,安踏鞋業(yè)第三事業(yè)部高級生產(chǎn)設(shè)備工程師何軼鑫透露,隨著一代MINI線的正式投用,該團(tuán)隊已著手進(jìn)行二代MINI線的研發(fā),“我們的目標(biāo)是開發(fā)出一條只需6名工人的成型線。”

          “創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂,是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力。我們希望通過不斷提升自動化水平來全線擴(kuò)充產(chǎn)能及提高訂單快速反應(yīng)能力,助力安踏邁向千億征程。”鄧華平說。

          (記者_(dá)巫舒靜)

          [責(zé)任編輯:林春婷]

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